脱硝喷氨量计算,脱硝喷氨量大
chanong
|【大家关注的能量,请点击右上角添加“关注”】
北极星大气讯: 摘要:随着国内电力环保排放标准日益严格,国家要求燃煤发电机组总出口NOX排放浓度不超过50mg/Nm3。在许多发电厂,锅炉负荷的快速变化往往会导致操作人员喷洒过量的氨水以确保脱硝系统满足排放标准,从而导致氨消耗量增加。另一方面,由于氨泄漏,生成硫酸铵盐,导致催化剂上大量积尘,降低脱硝效率,空气预热器经常堵塞,引风机出口阻力降低。增加,单位运行能耗增加。本文简单介绍了如何结合具体机组喷氨优化的应用,通过设备控制来解决上述问题。
关键词:喷氨优化、控制、锅炉燃烧、脱硝效率
传统的氨分散法(氨喷淋格栅)假设废气流量和NOX分布是恒定的,但实际上,当锅炉负荷和燃烧方式调整时,废气流量和NOX分布会发生变化。传统喷氨方式无法匹配NH3浓度场和NOX浓度场,导致局部喷氨量过多,氨流出量增加,脱硝催化剂和下游空气预热器冷端积尘的可能性很大并造成堵塞。同时,局部氨雾化可能不充分,导致SCR出口NOX较高,NOX浓度不均匀。
下面,我们以电厂氨喷淋优化改造为例,分析火电厂脱硝SCR区域氨喷淋问题,并提出一些优化方案。该电厂燃煤机组采用亚临界参数、四角切向燃烧、自然循环汽包炉,由东宝锅炉有限公司设计制造,于2005年开始运行。废气脱硝采用选择性催化还原(SCR)工艺,脱硝设备于2013年投入运行,从此废气脱硝降到超低,满足出口NOX浓度的要求50毫克/立方米,水平有所提高。该装置以氨为还原剂,利用催化剂床内的声波吹灰器吹走烟灰。
1、目前火电厂脱硝SCR区氨喷淋的基本原理及存在问题
某电厂SCR区域喷氨工艺流程如图1所示。 SCR 区域氨喷洒的简化图。来自水解区的氨气首先进入氨计量调节模块,调节氨流量,与蒸汽加热的稀释空气混合,混合均匀后,从氨喷淋格栅喷入烟道,与锅炉废气,最后在催化剂的作用下,NOX被还原分解成无害的氮气(N2)和水(H2O)。运行时,采用网格法人工测量SCR出口烟道内多处NOX含量,并手动设定喷氨管道支管蝶阀开度。
图2为某电厂SCR区脱硝系统喷氨控制原理。采用氨流量串级调节控制。要求反应器后废气中NOX浓度不超过50mg/m3,将此值作为主控制器的预设值。反应器后废气中某一点的NOX浓度作为实测值反馈给主控制器。通过测量反应器前烟气中NOX浓度,计算出喷氨所需的氨流量,并通过辅助控制装置调节氨风调节阀的开度。如果锅炉负荷工况在30%~100%之间变化,整个控制系统必须满足脱硝要求。
本方案为火电厂脱硝SCR区喷氨总体方案,并假设废气断面流量和断面NOX分布恒定,因此仅氨管道流量主被使用。使用。调节反应器进口阀门,调节支管内氨气,用手动阀调节分配。但设备实际运行时,随着设备负荷的变化,省煤器出口湿废气量(Nm3/h)在BMCR最大工况的50%100%范围内波动,交叉截面流量和截面NOX分布也发生变化。如果这种变化较大,传统的喷氨分配方式就变得不合理,很可能会出现局部过量喷氨、氨逃逸增加、硫酸氢铵产量增加、SCR催化剂会导致空气预热器后续冷却的情况。这增加了粉尘堆积和末端堵塞的可能性,以及某些工段喷氨不足,导致出口NOX较高,最终导致SCR出口NOX浓度场不均匀。 CEMS对出口NOX含量的测量是在一点上进行的,但如果出口NOX浓度场不均匀,则抽取的样气不能代表整个横截面的NOX含量分布。
在负荷增减前,锅炉供煤量、空气量、燃烧工况提前发生变化,NOX含量急剧增加,直至建立燃烧平衡。出口仪表延迟,未及时响应,导致氨水位升高风门打开。进口NOX含量下降后,氨气调节门开口不能及时关闭,导致超调。因此,在锅炉负荷增减之前,操作人员往往会喷洒过量的氨水,以确保脱硝系统达到排放标准。
2 火电厂脱硝SCR区氨喷淋的一些优化方案
考虑到火电厂SCR区域氨喷淋存在的上述问题,优化了以下四个方案:
2.1 SCR反应器出口NOX测量采用多点测量,每个反应器出口断面采用8点测量,采用同步实时采样和时间定期分析断面NOX含量分布- 分享分析,如表所示,2-3分钟即可完成。一段时间内1NOX区域测量系统的参数如下所示。
该解决方案采用稀释法进行测量,通过采样探头顶部的小声孔进行采样,并用探头内的干燥仪器空气进行稀释。稀释样气(100:1稀释比)有效降低样品的露点温度,低于安装环境的最低温度,因此在进入分析仪之前无需对样气进行除湿。这避免了样气在环境温度下产生,即凝结的现象,但另一方面样气被稀释但仍然是潮湿气体,并且测量过程通常是湿测量。
2.2 废气截面由于各区域的流量不同,单位时间内流经各区域的NOX 总量也不同。通过调节各区支管控制阀,可对各区喷氨量进行微调。本次优化方案的工艺流程根据流场分布将SCR反应器入口烟道分为四个区域。各区安装差压流量计和气动调节阀,调节可控注氨量。四个隔板面积不等,根据流场速度分布,烟道中部流速高的隔板小,烟道两侧流速低的隔板大。
本方案中,SCR反应器出口NOX测点的数量和布置应与喷氨区数量形成一定的对应关系,8个出口NOX测点的均匀度应控制在20%左右。调节孔如表2所示。
2.3 解决测量仪器时滞问题,可采用预测控制,可外接智能PLC控制器,利用智能算法实现预测控制。对脱硝控制系统中的各种扰动因素进行动态补偿,及时从反应源消除系统波动。该计划首先分析脱硝系统控制的影响因素,作为智能算法的输入。
2.3.1 氧含量
NOX主要由燃料中的氮化合物在燃烧过程中氧化产生,NOX的形成与空气过剩系数有关,当空气过剩系数接近1时,NOX生成浓度最高,空气过剩系数越大当接近1时,NOX生成浓度最大。当空气过剩系数小于1时,由于燃烧过程缓慢,低氧浓度抑制了NOX的生成,而当空气过剩系数大于1.5时。在这种情况下,由于燃烧温度低,NOX 的产生也受到抑制。随着氧气量的波动,NOX也不可避免地发生波动。因此,可以从氧含量的变化趋势来预测氮氧化物的变化趋势,为氮氧化物的管理留出时间。
2.3.2 煤炭供应量
火力发电厂必须快速响应电网负荷的变化,操作员根据负荷实时改变送入熔炉的煤量。当进煤量发生变化时,脱硝入口处的NOx总是发生变化,炉温也会发生变化。
2.3.3 风量
为了保持炉内燃烧的稳定性,必须保持适当的空气与煤的比例。通常,煤量根据单位负荷变化,因此系统调节空气量以保证炉内稳定燃烧。由于炉膛和烟道容积恒定,空气量的变化会改变烟气流经反应区的速率,从而改变烟气在反应器中的停留时间。停留时间越长,NOX转化效率越高。
2.3.4 氨喷雾量
根据反硝化反应的化学方程式,理论上NH3与NOX的物质质量之比应为1。在去除效率达到85%之前,NH3与NOX去除量之间存在线性关系,但一旦超过85%,去除效率开始稳定,需要去除比理论量更多的NOX才能获得更高的效率。氨。这可归因于部分NOX以NO2形式存在以及反应速率的限制。 PLC读取锅炉供煤量、空气量、负荷、入口NOX、出口NOX等参数,提前预测锅炉燃烧变化,提前给出废气NOX值,并通过算法进一步对该值进行修正。该计划通过准确预测,主动调整氨源阀门,调整氨供应总量。
2.4 设置单独的服务器,利用大数据计算技术,实现对复杂工况的适应。长期的数据积累可以实时解决插件PLC预测算法的缺陷(大量历史数据无法实现预测算法控制系数的自我优化)。该方案目前还处于现场调试验证阶段,效果尚未观察到。通过上述方案优化,脱硝设备正常运行时,负荷稳定时出口NOX浓度波动在10mg/m3以内,负荷波动时出口NOX浓度波动在15mg/m3以内。满足锅炉不同工况的要求。初步测算,脱硝还原剂使用量将减少8%~10%,每年可减少液氨消耗量40吨左右,节省原料成本约12万元(液氨)等值3000元)。 /t)。每年可减少鼓风机、引风机电耗40万元。每年节省空气预热器清洗费用1万元,每年节省空气预热器吹扫蒸汽46万元。
3 结论
基于国家的超低排放要求,国内火电厂现在都配备了全套脱硝设备。然而,许多电厂都存在空气预热器腐蚀、堵塞等问题,大大增加了运营成本。特别是大型锅炉常采用前后壁挂炉,废气NOX浓度较不均匀,堵塞问题更常见。本文对目前脱硝SCR区的喷氨方法进行了分析,为减少氨过量造成的原料浪费,解决设备腐蚀、空气预热器堵塞等问题,提出了几种优化喷氨方案。很宽。
免责声明:以上内容转载自北极星大气网,所发表内容不代表本平台立场。
国家能源信息平台联系电话:010-65367702,邮箱:hz@people-energy.com.cn,地址:北京市朝阳区金台西路2号人民日报社








