发电厂降负荷,发电厂机组负荷
chanong
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北极星大气网讯: 为了研究火电厂机组负荷调整对选择性催化还原(SCR)脱硝效果的影响,对SCR脱硝系统进行了研究,并利用控制变量进行了实验。对5个火电厂不同负荷工况下的废气温度、氧含量、污染物含量、脱硝效率、SO2/SO3转化率进行了测量和比较。结果表明,随着负荷的降低,氧含量和NOx质量浓度增加,温度、脱硝效率和SO2/SO3转化率降低;这说明温度对发电量影响较大。它对NOx产生有显着影响,进而对脱硝效率和SO2/SO3转化率产生显着影响。
关键词:NOx,负荷调整,选择性还原法,脱硝效果
氮氧化物是指仅由氮和氧组成的化合物。常见的氮氧化物(NOx)包括一氧化氮(NO)、二氧化氮(NO2)、一氧化二氮(N2O)和五氧化二氮(N2O5)。 NOx作为空气污染物通常指NO和NO2。在全球范围内,人类活动每年向大气中排放约5300 万吨氮氧化物。 NOx对自然环境破坏性极大,是造成酸雨和光化学烟雾的重要物质,也是臭氧层损耗的重要因素。火电厂作为NOx排放的重要来源,每年都会向大气排放大量的NOx,并且随着日本环保政策的加强,NOx排放受到严格监管。目前,国家正在大力推广火电厂超低转化,根据超低排放要求,NOx排放标准为50mg/m3。据生态环境部2018年数据显示,全国超低排放燃煤电厂数量约为8.1109kW,占燃煤发电设施总容量的80%在国内。目前火电厂脱硝措施主要有两种:选择性非催化还原(SNCR)和选择性催化还原(SCR),脱硝难度较大。满足NOx排放要求大多数火电厂选择脱硝效率较高的SCR脱硝技术来控制NOx。
近年来,日本大力推动清洁能源发展,清洁能源发电比重逐年上升,但受自然条件限制,发电量不稳定,波动较大。社会用电量在一定时期内也会发生显着变化。这些变化因素要求火电机组对其负荷进行调整。机组负荷的变化引起废气温度、氧含量、污染物含量等变化,影响SCR脱硝系统的正常运行。本文以SCR脱硝系统为研究对象,研究机组不同负荷工况下SCR的脱硝效果。
1 方法和装置
1.1 测试方法
试验选取5台燃煤发电机组进行测试,5台发电机组分别编号为1、2、3、4、5号机组。 5台机组燃用煤种主要为东胜、乌海烟煤,脱硝方式为SCR,脱硝还原剂为液氨,催化剂均为(2+1)层模式,后备层为不。外科手术。为保证测试结果仅与负载调整相关,测试采用了控制变量的方法,将各负载段的测试试验集中在固定时间内,以确保负载类型等条件确保填满。机组燃煤量和催化剂量没有明显变化,机组负荷保持稳定。请注意,并非在每个负载段测试中都进行燃烧调节和风量调节。试验主要考察了不同A负荷条件下SCR反应器的进出口NOx、进出口温度、进出口氧含量、NH3/NOx摩尔比、氨释放浓度、脱硝效率和SO2/SO3。转化率。 B面5个单元。
采样点布置采用烟道断面网格法,采用便携式仪器测量进、出口NOx、进、出口温度、进、出口氧含量、进、出口氧含量、入口SO2和氨氮排放浓度,每组平行测量10个样品,测量3分钟;SO3按照标准《石灰石-石膏湿法烟气脱硫装置性能验收试验规范:DL/T998—2016》的方法测量。组装设备并测量每组中的三个平行样品。每次测量时间为30 分钟。使用Excel2003,将NOx、SO2、SO3浓度换算为标准条件、干标准、6%O2下的浓度,同时计算所有数据的平均值。
1.2 试验设备及设备
测试分析所用仪器仪表包括便携式大流量低浓度烟尘自动测试装置(3012HD)、芬兰GASMT便携式红外多屏障气体分析仪(GASMETDX-4000)、废气分析仪等。德国德图(testO350)、德国德图单点废气温度测量装置(testo925)、德国MC顺磁氧分析仪(PMA10)、加拿大Unisearch便携式氨泄漏浓度分析仪、《石灰石-石膏湿法烟气脱硫装置性能验收试验规范:DL/T998—2016》 SO3采样设备等。
2 结果与分析
2.1 氧含量与单位负荷的关系
不同负荷条件下氧含量的变化如图1所示。 5台机组SCR进出口氧含量随负荷降低而增加。
图1 氧含量与单位负荷的关系
当负载为50%时,入口氧含量的最大值和最小值分别为5.9%和3.4%;当负载为75%时,入口氧含量的最大值和最小值分别为5.8%和2.5%。 100%负载时,最大值和最小值分别为3.1%和1.1%。 50%负载时的入口氧含量平均是75%负载时的1.4倍,是100%负载时的2.1倍。
出口氧含量在负载为50%时的最大值和最小值分别为6.3%和5.0%,在负载为75%时的最大值和最小值分别为6.1%和3.2%。 100%负载时,最大值和最小值分别为3.3%和1.9%。 50%负载时的出口氧含量平均比75%负载时高1.4倍,比100%负载时高2.1倍。
随着负载降低,氧含量增加。负荷越高,炉膛温度越高,炉内点火条件越好,煤粉与空气的混合条件越好,燃烧越稳定,最佳过量空气比越低。锅炉低负荷运行时,锅炉燃烧所需燃料减少,炉内火球变小,锅炉燃烧范围缩小,锅炉炉膛温度降低,燃烧效率降低。此时需要添加更多的空气来维持燃烧中心的稳定,最佳空气过量系数会更高。因此,高负荷时的最佳氧含量低于低负荷时的最佳氧含量。
2.2 温度与单位负荷的关系
不同负载条件下的温度变化如图2a和2b所示。 5台机组SCR进出口废气温度均随负荷降低而降低。
图2a 入口温度与负荷的关系
图2b 出口温度与单位负荷关系
对于入口温度,当负载为50%时,最大值和最小值分别为340和278;当负载为75%时,最大值和最小值分别为356和287。负载开启时,最大值和最小值分别为356 和287。为100%,最大值和最小值分别为370和313。 100% 负载时的入口温度平均比75% 负载时高6.0%,比50% 负载时高10.7%。
负载为50%时,出口温度最大值和最小值分别为337和275,负载为75%时,最大值和最小值分别为354和283。当负载为100%时,最大值和最小值分别为367和309。 100%负载时的出口温度平均比75%负载时的出口温度高6.1%,比50%负载时的出口温度高10.9%。
随着负载降低,废气温度降低。当锅炉调整负荷时,燃料消耗量发生变化,炉内温度场也随之变化,炉内温度场的变化也使炉内辐射传热量发生变化。但由于燃料消耗引起的热量变化大于炉内辐射传热的变化,因此废气温度的变化主要由燃料消耗决定。减少的负荷减少了燃料消耗并降低了废气温度。
2.3 NOx质量浓度与单位负荷的关系
图3为不同负荷条件下NOx质量浓度的变化。随着负荷的降低,5台SCR进出口NOx质量浓度总体呈上升趋势。
对于入口NOx质量浓度,负荷为50%时,入口NOx质量浓度最大为423,入口NOx质量浓度最小为285mg/m3,负荷为75%时,入口NOx质量浓度最大为372 ,最小入口NOx质量浓度为231mg/m3。 m3;100%负荷时,最大入口NOx质量浓度为358mg/m3,最小入口NOx质量浓度为246mg/m3。 50%负载时的入口NOx质量浓度比75%负载时的入口NOx质量浓度平均高14.4%。比100% 负载时高15.5%。
图3 NOx质量浓度与单位负荷的关系
负荷为50%时,出口NOx质量浓度最大值为67 mg/m3,最小值为48 mg/m3;负荷为75%时,出口NOx质量浓度最大值和最小值质量浓度为54mg/m3.m3,最小值为40mg/m3.m3。 m3;100%负荷时,最大和最小出口NOx质量浓度分别为53和37mg/m3,50%负荷时出口NOx质量浓度平均低于75%负荷时出口NOx质量浓度。17.1 % 更高。比100% 负载高24.2%。
随着负荷的降低,锅炉尾烟道后、SCR反应器前的NOx质量浓度总体呈上升趋势。从NOx的生成机理来看,燃料NOx约占产生的NOx总量的70-80%,热力NOx约占产生的NOx总量的15-25%。炉膛的氧含量和温度影响燃料型NOx和热力型NOx的产生。氧含量对燃料型NOx的形成影响更显着,温度对燃料型NOx的形成影响更显着。热力NOx 生成[10]。当负荷降低时,含氧量增加,空气过剩系数增大,锅炉燃烧区出现过量氧,促进燃油型和热力型NOx的生成,当负荷降低时,温度也降低……,温度降低主要对热力NOx的生成有一定的抑制作用,但由于热力NOx所占比例较小,所以当负荷降低时,整体表现会在NOx质量浓度上有所增加。
2.4 NH3/NOx摩尔比、氨释放浓度、反硝化效率与单位负荷的关系
图4图6显示了改变负荷条件时NH3/NOx摩尔比、氨逃逸浓度和脱硝效率的变化。随着负荷的降低,5台机组的脱硝效率和NH3/NOx摩尔比均呈现下降趋势。氨逃逸浓度均小于2.28mg/m3,满足设计要求。
图4 NH3/NOx摩尔比与单位负荷的关系
图5 氨泄漏浓度与机组负荷关系
当负载为50%时,NH3/NOx摩尔比的最大值和最小值分别为0.864和0.818;当负载为75%时,最大值和最小值分别为0.878和0.826;负载为100%时的最大值,最小值分别为0.893和0.831。 100% 负载时的NH3/NOx 摩尔比平均比75% 负载时高1.0%,比50% 负载时高1.6%。 加载。
图6 反硝化效率与单位负荷的关系
氨泄漏浓度在负荷为50%时的最大值和最小值分别为1.45和0.73mg/m3,在负荷为75%时的最大值和最小值分别为1.56和0.61mg/m3。100%负载时,最大值和最小值分别为1.56和0.61mg/m3。 100% 负载时的氨泄漏浓度比75% 负载时平均低2.0%,高1.1%。 50%负载。
当负载为50%时,最大值和最小值分别为85.6%和80.7%;当负载为75%时,最大值和最小值分别为86.6%和81.2%;当负载为100%,脱硝效率如下,最大值和最小值分别为88.2%和82.4%。 100%负荷时的反硝化效率平均比75%负荷时高1.1%,比50%负荷时高1.5%。
SCR反应器通常置于省煤器和空气预热器之间,SCR反应器最重要的部分是催化剂,主要由载体、活性组分和助催化剂组成。影响脱硝效率的因素主要有温度、废气流量和停留时间、NH3/NOx摩尔比、氨逃逸浓度等。温度对脱硝效率的影响主要体现在当温度低于催化剂的最佳温度时,脱硝还原剂会发生许多副反应,NOx的还原会减少。催化剂的活性组分形成多晶,晶体的比表面积变小,减少了与NOx的接触面积,降低了催化能力,关于废气流量和停留时间,废气越低流量越大,流量越低,停留时间越大、越长,NOx与还原剂的反应越完全,脱硝效率越高。反之亦然。效率会降低。 NH3/NOx 摩尔比和氨释放的影响。浓缩程度对反硝化效率的影响体现在达到最大反硝化效率之前。 NH3/NOx摩尔比越大,反硝化效率越高,氨逃逸浓度越低。一旦达到最大反硝化效率,反硝化效率就会下降。随着NH3/NOx摩尔比的增加,氨逃逸浓度显着增加,因此最佳NH3/NOx摩尔比必须根据氨逃逸浓度来确定。测试结果表明,保证NH3/NOx摩尔比和氨逃逸浓度,负荷由100%降低到50%,温度降低,脱硝效率降低,出口NOx质量浓度升高。降低烟气流量和增加停留时间并不能提高脱硝效率。这表明负荷调节过程中温度对反硝化效率有显着影响。
2.5 SO2/SO3转化率与单位负荷的关系
不同负载条件下的SO2/SO3转化率如图7所示。
图7 SO2/SO3转化率与单位负荷关系
本次测试中,测量了三台机组在50%和100%两个负载段的SO2/SO3转化率。测试结果表明,100%负载时的SO2/SO3转化率高于50%负载时的SO2/SO3转化率。负载为50%时,最大值和最小值分别为0.59%和0.41%,负载为100%时,最大值和最小值分别为0.63%和0.50% 负载系数:100 50% 负载时的% SO2/SO3 平均转化率高出12.9%。
废气中SO3与NH3反应生成NH4HSO4和(NH4)2SO4,对下游设备造成腐蚀、堵塞、磨损,影响设备安全稳定运行。同时,硫酸雾气溶胶也是彩色烟羽的主要原因,因此合理有效地控制SO2/SO3转化率非常重要。影响SO2/SO3转化的因素主要包括废气温度和催化剂中V2O5含量。温度越高,SO2/SO3转化率越大,温度越低,SO2/SO3转化率越小,且SO2/SO3转化率与催化剂中V2O5含量呈线性关系。含量越高,SO2/SO3转化率越高。测试结果表明,随着负荷降低,温度降低,V2O5含量不变,SO2/SO3转化率降低。
3 结论
1)设备进行负荷调节时,氧含量、NOx质量浓度变化与负荷变化呈负相关,而温度、脱硝效率、SO2/SO3转化率与负荷变化呈正相关。随着负荷降低,氧含量和NOx质量浓度增加,从而降低温度、脱硝效率和SO2/SO3转化率。
2)机器调整负荷时,氧气量和温度的变化影响NOx的生成,但氧气量的变化比温度对NOx生成的影响更大。
3)温度是影响催化剂活性的主要因素,催化剂是控制SCR技术脱硝效率和SO2/SO3转化率的重要因素。调节负荷时,温度变化影响催化剂的活性,进而影响脱硝效率和SO2/SO3转化率。因此,温度对反硝化效率和SO2/SO3转化率有显着影响。
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